精益管理抓“点滴” ——山东莱钢济南分公司巧改造悬臂焊电源保生产
  近日,济南分公司生产管理部巧改造悬臂焊电源,有效保障生产焊接的正常使用,推动公司精益化管理,提升了设备技术水平与安全保障能力。
  
  据悉,公司生产管理部对车间焊一线悬臂焊机进行维护检修,由于焊机使用时间较长,一旦发生故障将影响悬臂焊的正常焊接。该焊机原机电源是美国进口林肯电源,维修费用高,维修周期较长,外修后会影响焊接线的焊接效率。生产管理部积极贯彻精益管理理念,维修班组成员群策群力,通过各种方式实践检验,最终提出利用车间闲置的振中埋弧焊机电源替代林肯电源,改造控制线路和机头,克服控制线路不一致、焊机电流电压不稳定等困难。方案确定后,维修班用最快的速度完成悬臂焊电源的改造工作,对改造后焊接的焊缝质量进行确认,并逐步改进控制系统,使改造完成后的电源完全可以焊接探伤焊缝,达到林肯电源的焊接要求,保障焊接线悬臂焊的正常使用。
  
  济南分公司积极实施精益管理,从生产各环节抓起,立足“小改革、小发明、小创造”,处处寻求精益,以点滴之处见实效。形成自我改善提升的闭环内动力。(济南分公司 李恩  杨怡)